朱紅兵,邸連波
(上海寶鋼節能環保技術有限公司,上海 201999)
摘要:轉底爐已經成為冶金固廢尤其是含鐵含鋅塵泥處置的優選工藝設備。 針對該工藝系統中的風機配置及存在的問題做了介紹,對比分析了污泥干燥除塵系統、生球烘干除塵系統和轉底爐燃燒系統等幾個典型子系統的風機節能改造對策,詳細闡述節能改造實踐中的關鍵點和節能技術的適用性,為冶金行業轉底爐風機系統節能指明了方向。
關鍵詞:轉底爐; 風機節能; 污泥烘干; 生球干燥; 轉底爐助燃
轉底爐技術已經成為鋼鐵企業固廢尤其是含鐵含鋅塵泥處置的優選工藝,在寶武集團、山鋼集團、河鋼集團均建有投產的轉底爐。 轉底爐替代能耗高的回轉窯已是大勢所趨,但能耗占運行成本的比例仍然較大,在“雙碳” 背景下,如何降低轉底爐能耗是其發展的研究方向[1]。 本文根據轉底爐的常規工藝流程,結合已經實施的典型節能案例,重點分析風機系統配置中存在的問題,為轉底爐工藝系統中的風機節能降耗指明方向。
1 存在問題溯源及對策分析
轉底爐生產系統典型工藝流程圖見圖1。
從圖1可以看出,各類含鐵塵泥經過預處理后送入配料間相應料倉存儲,經過配料、混合、壓球及篩分、生球干燥后送至轉底爐振動布料器,均勻布到轉底爐環形爐床。 進入轉底爐內的生球利用爐內1250~ 1300 ℃ 高溫發生還原反應,其中的 ZnO粉末在余熱回收及袋式除塵中逐級回收;還原后的金屬化產品經冷卻和篩分后,篩上金屬化產品球供高爐、轉爐使用,篩下金屬化產品粉料供燒結使用。
該工藝過程中風機配置覆蓋了預處理污泥烘干、配料混合、生球烘干、轉底爐燃燒、成品冷卻和篩分及轉底爐煙氣處理等6大系統,以下重點對預處理污泥烘干系統、生球烘干系統及轉底爐燃燒等3個典型子系統的風機配置和存在的問題作具體介紹和分析。
1.1 預處理污泥烘干系統
預處理污泥烘干系統用于含水污泥的烘干處理,烘干過程中將產生110 ℃ 左右的含塵煙氣,每臺污泥烘干機各設1套除塵系統,將煙氣凈化后排放。 以A基地為例進行分析,單套烘干除塵風機設計參數為風機進口風量 Q=95000m3/h,全壓升pt=5kPa,風機進口煙氣溫度t=150 ℃,配套電動機額定電流為342A。 當風機進口調節門最大開度(48%)時,風機進口風量實測值為Q=105204m3/h, 靜壓升ps =1.950kPa,全壓升pt = 2.327kPa,進口煙氣溫度為105 ℃,電動機運行電流306.1A。
將原設計性能折算到實際煙氣溫度105 ℃時,則進口風量Q=95000m3/h,全壓升pt=5.595kPa。 將設計性能和實測數據繪于同一張圖中,見圖2,可見風機實際運行在偏大流量、低壓力區域,偏離原設計點。
1.1.1 問題溯源分析
風機管網特性曲線(流量—壓力) 是一條通過坐標原點的二次拋物線。 在管網各部件幾何尺寸、管網材料、氣體密度(溫度) 及流動狀態不變的前提下,管網總阻力與流經管網的流量平方成正比。 風機的全壓特性曲線與管道特性曲線的交點即是風機的工作點。 由此可見,風機與管網要產生良好的匹配關系,必須符合以下兩個條件:
①通過風機和管網的風量要完全相等;②風機產生的靜壓升要等于管網的總阻力。 換言之,風機所產生的靜壓升應能在克服管網總阻力的前提下滿足風量的需要。
而實際情況是,原風機設計全壓折算到實際煙氣溫度t =105 ℃時的全壓升為 pt = 5.595kPa, 靜壓升ps = 5.40kPa;風機實際工作狀態時的全壓升pt =2.327kPa,靜壓升ps= 1.950kPa。
實際的管網阻力只有計算阻力值的36.1% ,可見風機靜壓升與管網阻力是不匹配的,導致風機運行效率偏低。 根據測試報告,該風機的運行效率只有40.56% ,風機運行內效率為42.7% ,遠低于原設計內效率81% ,同時風機進口調節門無法進一步 打開,給運行操作帶來了很多麻煩。造成管網設計阻力與實際阻力差異較大的主要原因在于:因為局部阻力在管網總阻力中占比很大,而用于計算局部阻力的阻力系數值一般通過試驗方法獲取,由于各異形部件的形狀和特征不盡相同,阻力系數和理論的試驗條件存在差異,又由于在確定最終的設計參數時,按設計規程必須留有備用系數,各種余量系數疊加,風機風壓余量會高達48% 左右[2]。
1.1.2 對策分析
對照圖2可以看出,該風機的實際運行點偏離了設計點所在的管網曲線,處于大流量區,葉輪內部沖擊損失較大;如果采用變頻調速進行改造,風機進口調節門全部打開,此時電動機屬于超電流運行狀態,必須將電動機頻率調整到36.5Hz(715r/min)左右,風機運行參數與測試數據基本相同,風機運行內效率略低于74% ,和原設計內效率81% 存在差距。 綜合比較后優選風機設備改造方案。
考慮到后續除塵系統阻力會有緩慢上升的趨勢[3],選擇了壓力系數0.5的樣條曲線葉型高效風機。 改造后相關數據描繪于圖3中,在風機進口調節門全開時,風機流量達到104500 m3/h,風機全壓3.5kPa,與新設計點稍有差異,這是由于改造后測試期間的烘干溫度89℃ 低于改造前的煙氣溫度105℃導致的。
改造前電動機平均輸入功率為136kW,進口調節門開度在26%~33% 之間調整。 測試期間生產操作人員出于保守心理,將開度調節到電動機電流能承受的最大開度時進行測試(約48% ,實際生產時基本不會用到),這也是導致改造后開度在48% 左右就能夠滿足生產運行的主要原因。
即使如此,由于設計參數優化和高效機型的應用,經過兩個多月的運行測試,改造后平均小時電耗為73.6kWh,節電率仍然達到45.8% 。 同時也解決了除塵風機易超電流運行的問題。
1.2 生球烘干系統
生球烘干是物料進入轉底爐進行還原之前的一道關鍵工序。 烘干機有鏈篦機和網帶烘干機兩種方式。 生球干燥后產生的煙氣經過布袋除塵器凈化后,通過生球干燥除塵風機強制排出。 烘干機內部(針對鏈篦機)又增設了煙氣循環系統,將鏈篦機高溫段出來的煙氣粗除塵后,通過內循環風機送至低溫段使用,用于烘干煙氣的內部循環。這樣需分成 3 個子系統來分析。
1.2.1 生球烘干熱風爐系統
圖4為生球烘干熱風爐系統。 該系統通過燃燒煤氣在熱風爐內產生 1000 ℃ 左右的高溫煙氣,與熱風爐低溫煙氣引風機引來的轉底爐煙氣混風后,將熱風爐出口煙溫降低到600~650 ℃ ,煙氣經過空氣預熱器預熱轉底爐助燃空氣和混合煤氣后,降低到350 ℃ 左右,再通過熱風爐高溫煙氣引風機送至生球烘干機用于生球干燥。
該系統中配有熱風爐助燃風機、熱風爐低溫煙氣引風機和熱風爐高溫煙氣引風機各 1 臺。盡管各基地燃燒的煤氣種類和熱值有所不同,熱風爐助燃風機的設計參數基本一致。 根據實際測試結果,風機進口調節門最大開度在45%~ 60% 之間,風機設備在對應流量區間的設計內效率為72% ~75% ,新開發的高效風機在同等條件下的設計內效率可達到 84% ~88% ,并配置低壓變頻器,根據煤氣量變化調節助燃風量,平均節電率16.1%~24.9% 。
低溫煙氣引風機的混風量會根據熱風爐去往高溫煙氣引風機的溫度值(350 ℃左右)來進行適當調整。 需要注意的是,在拆除舊風機時,發現舊葉輪的流道積垢相當嚴重,見圖5。 出現這種現象的根本原因在于固廢成分復雜,存在多種堿金屬(K、Na、Pb、Zn) 液態或熔融態物質,在直接還原過程中會出現多種晶體相性變化,極易生成黏堵現象。 因為有50% 左右的轉底爐煙氣通過這臺風機回用到熱風爐中,長期運轉將會在葉輪流道中出現比較明顯的積垢現象。 如果積垢出現不均勻脫落,葉輪將失衡,同時氣動性能也會受到影響。 因此該風機在選型設計時,應充分考慮積垢的影響因素,氣動性能應留有充分的余量,并配置變頻器調節回風量,風機運行效率不會受太大影響。
根據設計資料可知,生球烘干段煙氣熱風爐 的煙氣發生量設計值分別為:90000m3/ h(25萬t /a)、80000m3/h(20萬t /a),折算到工況狀態下, 高溫引風機風量處理能力分別為 205384m3/h、 182564m3/h,風機全壓在2000 ~3000 Pa 之間, 屬于中壓風機偏低壓力的范疇。 實際運行時,風機實際全壓為設計值的52%~64% 即可以滿足系統需求。 采用變頻調速替代進口調節門,節電率基本為11%~13% ,變頻運行性能曲線見圖6。 就單套系統而言,投資回報率并不理想。 采用基于Clark-Y翼型開發的高比轉速離心風機替代目前的雙凸面非對稱翼型,風機內效率可以在81%~87% 之間,實際節電率優于變頻改造效果。
可以看出,對于工況變化較小或基本恒定的風機系統,采用風機設備改造方案更為經濟[4]。
1.2.2 生球烘干煙氣內循環系統
設計資料中將內循環風機進氣煙氣溫度定義為 250 ℃ ,或給出范圍 200 ~ 300 ℃ ,但根據實際進氣溫度來看,最高沒有超過 185 ℃ ,最低在150 ℃左右。 溫度值與設計給定值差異較大,風機比轉速由 42 變化到 49 左右,葉輪型式發生變化;另外考慮到這臺風機必須根據進料量調整內循環風量,控制鏈篦機內高溫段和低溫段的溫度場分布,因此采取高效風機改造 + 變頻調速的組合節能措施對其進行節能改造,節電效果比較顯著。
1.2.3 生球烘干除塵系統
(1) 風量平衡分析。
生球烘干除塵風機處理的是鏈篦機內生球烘干經過除塵器凈化后的煙氣,煙溫一般在 90~120 ℃ 間,A基地初步設計文件注明為約95 ~110℃ ,實際測量數據與此吻合。 B基地設備技術規格書中標明該風機的進口煙氣溫度為160℃ ,這也是造成該風機運行點偏離設計點、能耗偏高的一個重要因素。
工藝流程上該風機屬于常規的工藝除塵系統末端裝置,但由于該除塵風機與上述的熱風爐高溫煙氣引風機為串聯風機系統,同時在鏈篦機內部又接入了內循環風機,這樣在高溫引風機、內循環風機、烘干機和烘干除塵風機之間形成了一個串并聯系統,見圖7。 如何保證鏈篦機內部的風量平衡、溫度場分布和壓力控制,這是烘干除塵風機運行控制和節能改造時必須考慮的一個重要因素。
由于內循環系統的引入,生球烘干除塵系統的實際有效風量應小于熱風爐高溫煙氣風機引引入的煙氣量,考慮鏈篦機和生球烘干除塵器的漏風量,風量平衡關系式見式(1):
式中:Q1N為熱風爐高溫煙氣引風機輸出的標況流量,m3/h;Q1N為鏈篦機內循環風機輸出的標況流量,m3/h;Q2N為生球烘干除塵風機輸出的標況流量,m3/h;ΔαL為鏈篦機漏風系數,一般取0.30 ~0.40;ΔαZ為多管除塵器漏風系數,一般取0.07; ΔαB為布袋除塵器漏風系數,一般取0.05;ΔαP為煙道漏風系數,一般取0.03。
根據A基地的測試數據對式(1)進行平衡計算可知,整個系統的風量基本平衡,但系統的實際漏風率比取值偏高。 因此在實際操作運行中,可以考慮適當加大內循環的風量,降低烘干除塵風機的轉速或進口調節門的開度,在保證生球干燥指標的前提下,既能充分利用內部煙氣熱量,又能降低烘干除塵風機電耗,整個系統的漏風率也會得到有效控制。
(2) 風機改造方式對比。
變頻改造方式:將B基地生球烘干除塵風機的設計參數與實測性能描繪于同一張性能曲線圖中,見圖8。 實測性能完全偏離了設計點的性能, 改造前采用進口調節門調節烘干風量。開度只能調節到20% 左右,鏈篦機內負壓在許可的微負壓范圍內,風機實測運行效率只有24% 左右。 由于烘干風量變化有限,優先考慮采用與系統匹配的 風機進行節能改造最為合適,但由于改造后的新風機與舊風機的地腳安裝基礎相差過大,砼基礎需要較大變化,而轉底爐年修時間不允許長時間停機,只能采用變頻調速方式進行節能改造,改造 后風機基本處于30~35Hz區間內運行。由于原風機設備能力與實際需求偏差較大,變頻改造后的實際節電率仍然高達60%。 根據實際測試數據,該風機機組的運行效率只有55.1% ,風機本體內效率只有65.7% ,與該風機本體的最高效率點83.1% 相差甚遠。 以此案例說明變頻改造方式的局限性[4]。
風機設備改造方式:將A基地生球烘干除塵風機的設計參數與實測性能描繪于同一張性能曲線圖中,見圖9。 由圖9可見,設計點與實際運行點全壓相差50% 左右,如果采用變頻調速進行改造,實際運行點同樣落在效率偏低的區間。 根據測試參數重新確定設計參數,研發一種與系統匹配的高效風機,并對葉輪進行改型設計,盡量提高設計點的內效率。 從圖9可以看出,運行點的內效率從改造前的48% 提高到改造后的74% 左右,節電效率比較明顯,實測節電率≥38%。 通過以上兩個案例的剖析,可以看出,對于運行工況相對穩定的風機系統,在現場條件允許的前提下,盡可能采用風機設備更新升級的方式。
1.3 轉底爐燃燒系統
轉底爐助燃空氣系統由助燃風機、空氣預熱器、空氣管道系統等組成。 每個基地轉底爐區域所用煤氣有所不同,A基地和B基地為轉爐煤氣和焦爐煤氣的混合煤氣,C基地和 D 基地則為轉爐煤氣。 轉爐煤氣中的可燃成分主要為一氧化碳,轉爐煤氣和焦爐煤氣組成的混合煤氣中可燃成分主要為一氧化碳和氫氣,所以單獨燃燒轉爐煤氣時的空燃比一般為(1.21 ~ 1.44) ∶1,燃燒轉爐煤氣和焦爐煤氣組成的混合煤氣時的空燃比一般為(2 ~ 2.5) ∶1。 對比上述幾個基地的煤氣消耗量和助燃風機風量,風量設計富余量還是很大的。
以A基地為例,將設計性能(Q = 46000m3/h, p =12.0kPa,t=20℃)與實測性能(Q =24010m3/h p= 9.213 kPa,t≈27℃ )描繪于同一張性能曲線圖中,見圖10。
考慮到轉底爐燃燒時的各種影響因素,改造后新風機設計參數留有一定的冗余量,實際投運后風機進口調節門開度60% 即可以滿足要求。經測試,風機運行內效率由改造前的52% 提高到改造后的71% 左右,節電率約18%~20% 。
2 節能改造實踐中的體會
2.1 風機設備選型和設計參數偏差
2.1.1 系統阻力偏差
從上述幾套系統實際情況來看,管網系統阻力與實際值偏差過大是導致風機運行效率偏低的一個主要因素。 存在差異的主要原因歸結為阻力系數的試驗數據(或稱“經驗公式法”)所依賴的條件與實際情況有偏差造成,其對于邊界復雜和回路較多的流動,存在一定的局限性。
文獻[5]指出,采用計算流體力學的方法更適用于管網形狀復雜、流動變化的情況,可以更好地模擬管網內的三維流動;同時指出經驗公式法計算管網系統的整體阻力時為所有沿程阻力和局部阻力的線性疊加,而計算流體力學的方法則可以較好地反映各管件之間的相互影響,計算精度更高更準確。
文獻[6]更進一步指出,管網阻力計算的粗疏也是造成阻力計算額定值不準確的重要原因。很多設備技術規格書中給出風機全壓要求普遍為“5.0kPa”、“5.5kPa”、“6.5kPa”乃至“7.5kPa”、 “12.0kPa”,但如果是按照計算的結果再考慮一定的富余量,并不會出現如此高頻率的重復數據,必須引起相關單位的足夠重視,避免出現經驗設計的怪圈。
2.1.2 進氣條件偏差
風機進氣條件一般包括:當地大氣壓或海拔高度、進氣端相對壓力、進氣溫度、進氣介質成分和含量或進氣介質密度、進氣介質含塵量。在此要特別強調的是,很多設備技術規格書中進氣負壓都沒有特別注明,并且進氣溫度也和實際監測的溫度存在一定的差距,這兩個數值的大小對進氣介質密度的計算影響很大,也會導致風機設計選型產生偏差,運行點偏離原設計點,尤其是進氣溫度的差異影響更明顯,需要在編制設備技術規格書時引起足夠重視。
2.1.3 模型機風機性能真實性的論證
首要前提是原始數據庫中風機模型的性能必須真實可靠,并且考慮到尺寸效應的影響,在數據庫中將性能分別列出。 尤其是涉及模型機的效率確定,必須用扭矩儀實測軸功率。 如果用電測法,得出的效率是不可靠的。 模型機測試過程中的所有數據信號不能落地,必須采用記錄儀與測試系統直接傳輸信號,采樣周期和數據算法應符合國家標準中的條款要求。
2.2 負載下降導致配套電動機功率因數下降問題
在進行節能改造前的能耗值統計時,經常會發現根據計量表統計出的有功電耗會低于根據電流、電壓和功率因數相乘的計算方法得出的值。排除了電壓影響和工況調整的因素(包括管網自調整和人工調節) 外,主要在于電動機功率因數的差距造成的影響。 由于實際電動機負載率很多在30% ~50% 之間,電動機功率因數比電動機銘牌上給出的額定功率因數下降較多,所以在進行節能測算時必須充分考慮這一因素的影響,尤其在目前普遍應用的高效電動機上表現更為明顯。因此功率因數的獲取應根據電動機廠家提供的功率因數曲線表查得,如圖11(目前廠家很少提供),或根據配電柜上的多功能表計讀出(這個數據在前期做測算時很難得到),或根據電動機功 率因數的經驗計算公式和圖表查得(這個得出的結果與實際情況也會存在差距,工程上應用時可以作為參考)。
還有一點需要注意,電動機運行時因無功功線路中增加的有功損耗,在GB/T 12497《三 相異步電動機經濟運行》中引入了電動機的無功經濟當量和系統綜合功率損耗,在目前的節能計算中并沒有涉及,但因為功率因數的下降而增加的有功損耗則無疑是存在的。
2.3 變頻方式的適用性討論
從第1章節中可以看出,大多數的風機節能改造采用了設備本體優化更新的方式。 在初始改造方案論證評審時,大多數意見是對上述所有風機采用變頻改造的方式,認為可以一勞永逸,只不過因為沒有足夠的電氣室空間或新建電氣室的位置,方才沒有實施。 從 1.2.3章節中就可以看出,雖然基地B生球烘干除塵風機本身最高效率也可以達到83.1% ,但在實際的管網特性系統中運行時,采用變頻調速改造后,其效率遠偏離高效區域。
因此必須明確變頻在風機設計中的地位,變頻調速只是一種調節手段,決定節能效果優劣首先是主體設備———風機。 在方案確定初期,必須從工藝需求方面確認是否有必要進行變頻設計。
3 結語
轉底爐工藝為近幾年發展起來的固廢處置新工藝,其中的風機配置和技術參數的確定需要摸索和積累。 幾條生產線風機節能項目的實施效果顯示,平均節電率達到30% 以上。 能耗臺賬表明,轉底爐作業區每班的電耗比改造前下降6000kWh左右,作業率保持在80% ,25 萬t/a單條生產線年節電量可達到500萬kWh以上,對降低轉底爐噸原料電耗貢獻度比較明顯。 項目成果也引起了相關單位的關注和重視,在后續新生產線的建設過程中,對風機設計參數的確定和配套設施開始了優化工作。 隨著節能工作的深度推進和其他節能新技術的綜合應用,轉底爐產線的整體能耗有望得到進一步降低。
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